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Cadre matériel, moulant sous pression le matériel emboutissant, équipement de alimentation de poinçon de Guangdong
Causes et solutions pour l'échec mécanique du cadre matériel lourd :
1. La matière réelle de bobine employée dans des supports matériels lourds est au del de sa portée d'application. Des supports matériels résistants peuvent être adaptés aux besoins du client, mais chaque support manufacturé a l'épaisseur matérielle maximum, la largeur, le poids matériel et le diamètre extérieur. S'il dépasse sa gamme d'utilisation, il causera l'échec mécanique dû la charge excessive. Il peut être résolu avec une bobine standard qui répond aux normes.
2. L'incidence d'axe de la bobine matérielle lourde est endommagée et l'équipement ne peut pas être actionné. Le cadre matériel résistant doit employer l'axe pour conduire le plateau pour tourner et accomplir l'action de déroulement. Si l'incidence d'axe est endommagée, la machine ne pourra pas se déplacer. Actuellement, l'incidence d'axe peut être remplacée.
3. le cadre matériel résistant l'intérieur de la ceinture de fuselage est trop lche, ayant pour résultat le glissement ne peut pas fournir la puissance normale, la couverture arrière de cadre matériel ouverte, la courroie de transmission peut être serré.
Raisons et solutions pour l'échec de la boîte de contrôle électrique mécanique du cadre matériel lourd :
1. Le bloc d'alimentation externe manque de la phase et l'échec de contact fait le cadre matériel pour activer, ayant pour résultat la machine ne fonctionnant pas. Actuellement, le voyant de signalisation de la boîte de contrôle électrique ne sera pas lumineux. Examinez la ligne d'alimentation d'énergie pour assurer la connexion visée.
2. Le relais de temps, le relais intermédiaire, et le contacteur C.A. sont endommagés, ayant pour résultat le cadre matériel ne fonctionnant pas correctement. Solution : Vérifiez le relais de temps, relais intermédiaire et le contacteur C.A. du support matériel lourd leur tour, s'il est endommagé, le réparent ou remplacent.
3. Le contact du dispositif de détection du cadre matériel est pauvre ou déconnecté. Le cadre matériel doit être commandé par le cadre d'induction ou la tige de détection pour réaliser l'opération automatique. S'il y a un problème avec le circuit de détection, le cadre matériel ne peut pas être normalement ouvert et fermé, et l'inspection est visée. Résolvez-la.
Spécifications :
Modèle | MAC2-400 | MAC2-500 | MAC2-600 | MAC2-800 | ||
Largeur courante (millimètre) | 50-400 | 50-500 | 50-600 | 50-800 | ||
Épaisseur courante (millimètre) | 0.3~3.2 | 0.3-3.2 | 0.3-3.2 | -3,2 | ||
Poids de Max.Coil (kilogramme) | 3000 | 3000 | 3000 | 5000 | 5000 | 7000 |
Max.Coil O.D. (millimètre) | 1200 | 1200 | 1200 | |||
Identification de bobine. (millimètre) | 8 | 8 | 508 | 508 | ||
Longueur d'alimentation (millimètre) | ~500* | ~500* | ~500* | ~500* | ||
Ligne vitesse maximale (m/min) | 16-24 | 16-24 | 16-24 | 16-24 | ||
Nombre de petit pain de travail (morceaux) | stimulant 6 abaissez 5 | stimulant 6 abaissez 5 | stimulant 6 abaissez 5 | stimulant 6 abaissez 5 | ||
Nombre de rouleau de départ (placez) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Moteur principal (kilowatt) | AC2.9 | AC2.9 | AC4.4 | AC4.4 | ||
Expansion de mandrin | hydraulique | hydraulique | hydraulique | hydraulique | ||
Moteur de bobine (kilowatts) | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,2 | 2,2 | 3,7 |
Puissance (V) | 3 phase 220V/380V/50HZ | |||||
Air de fonctionnement (MPA) | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 |
Représentation de Straigtening :
tock Thicknees (millimètres) | Largeur courante (millimètre) | |||
0,3 | 400 | 500 | 600 | 800 |
0,4 | ||||
0,6 | ||||
0,8 | ||||
1,0 | ||||
1,2 | ||||
1,4 | ||||
1,6 | 470 | 470 | ||
1,8 | 400 | 400 | ||
2,0 | 360 | 360 | ||
2,3 | 300 | 300 | 300 | 300 |
2,5 | 230 | 230 | 230 | 230 |
2,8 | 150 | 150 | 150 | 150 |
3,2 | 110 | 110 | 110 | 110 |
*1 : (Pneumatique) : L'option en cas d'expansion pneumatique de
mandrin est provi